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在致密低渗气田开发中,压裂返排液混入采出水后,会导致水质复杂化、COD与悬浮物大幅升高、原有处理系统不堪重负。针对某某气田实际生产难题,本文通过氧化破胶+药剂优化+流程改造,形成一套经济高效的处理方案,使出水稳定满足回注标准。
一、现场痛点:压裂返排液冲击采出水处理系统.
某某气田采用胍胶压裂体系,新井集中投产阶段,大量压裂返排液混入采出水,带来三大问题:
水质恶化:COD最高超3000mg/L、SS超200mg/L、含油量大幅上升;
处理失效:原有“除油+气浮+过滤”流程对高分子胍胶几乎无效,絮凝不沉降;
运行困难:药剂用量翻倍、反冲洗频繁、达标率下降至97%。
试验水样分为三类:
普通采出水(10#站):水质稳定,易处理;
纯压裂返排液(DS-462井):高COD、高黏度、难降解;
混合采出水(16#站):含返排液,是现场典型复杂水质。
二、原有工艺验证:无法应对复杂水质
采用现场原有药剂(混凝剂+絮凝剂)处理对比:
普通采出水:处理效果良好,达标回注;
压裂返排液:基本不分层、无絮凝,完全不达标;
混合采出水:絮体细小悬浮,含油与SS仍超标。
结论:必须增加氧化破胶环节,先降解高分子有机物,再进行絮凝沉降。
三、工艺优化:氧化破胶+精准加药,一步到位
1. 氧化剂优选:次氯酸钠最适合现场
对比4种氧化剂(同等成本):
Fenton试剂:COD去除最高,但管理要求高、成本高;
次氯酸钠:效果好、易购、价廉、操作安全,最终选定。
作用:打断胍胶长链,降低黏度与COD,让后续絮凝能“抓得住、沉得下”。
2. 最优药剂配方(典型混合采出水)
氧化剂(次氯酸钠):700mg/L
pH 调节剂(NaOH):400mg/L
混凝剂:450mg/L
有机絮凝剂:0.6mg/L
3. 关键运行参数
氧化反应时间:2小时
搅拌与混合:保证药剂充分接触破胶
调节至中性后进入絮凝沉降
四、处理效果:稳定达标,满足回注要求
采用优化工艺处理16#站混合采出水,出水指标:
SS:4.67mg/L(≤15)
含油:3.81mg/L(≤30)
浊度、COD、腐蚀率均达标
无论返排液占比高低,处理后出水均满足气田回注水质标准。
五、工程方案:老站改造 + 新建流程双适配
方案 1:现有水厂改造(推荐,投资小)
改造点:在除油罐投加次氯酸钠;
优势:利用现有停留时间(>2h),无需大改流程;
新增设备:加药撬、计量泵、搅拌器;
效果:基本满足复杂采出水处理。
方案 2:新建水处理流程
新增撬装式氧化反应器;
流程:除油沉降→氧化破胶2h→混凝气浮→过滤→达标回注;
优势:适应性强、可移动、适配气田上产与水质波动。
六、技术亮点与推广价值
靶向破胶:专门解决胍胶类压裂返排液污染问题;
经济高效:用药量可控、运行成本低、现场易实施;
不改大系统:老厂仅需加药点改造,停产时间短;
通用性强:适用于致密气、页岩气、煤层气等高含水开采场景。
结语
通过次氯酸钠氧化破胶+优化絮凝沉降,可有效解决压裂返排液混入导致的采出水处理难题,出水稳定达标回注。该工艺兼顾老站改造与新建工程,投资省、见效快、运行稳,是低渗气田水处理提质增效的优选方案。
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