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在油田钻井生产中,安全环保要求日益严格,钻井泥浆不落地成为行业硬性标准。某钻探工程公司钻井二公司装备资产科针对钻井泥浆处理过程中存在的痛点,从井口泥浆输送、废弃泥浆岩屑清运、泥浆固相含量处理三大核心环节入手,对固控循环系统设备开展系列改造与创新,形成了一套成熟的泥浆不落地设备改进技术方案,有效解决了泥浆处理的多项难题,兼顾环保要求与钻井生产效率。
一、改造前痛点:三大环节问题突出,制约泥浆不落地实施
在开展设备改进前,钻井泥浆处理的三大核心环节均存在明显问题,不仅影响泥浆不落地的落实效果,还增加了生产人力、物力成本,降低了钻井作业效率。
1.井口泥浆输送:采用立式砂泵将井口返出泥浆密闭输送至振动筛,虽取缔了地面循环沟,但立式砂泵叶片会对泥浆岩屑二次破碎,破坏泥浆对岩屑的包裹性,给后续固控设备处理带来阻碍。
2.废弃泥浆岩屑清运
清罐难度大:最初在泥浆罐锥仓装绞笼、自吸泵清砂,夏季仅能完成80%清罐任务,完井清罐一次平均耗时6~10h,冬季绞笼完全无法使用;后续改用罐底斜坡式结构+搅拌器+环形泥浆枪,快速钻进时仍易沉砂,泥浆枪易被堵死,且沉砂参与循环会导致泥浆含砂量过高。
装运成本高:用接砂池替代地面沉砂坑,依靠挖掘机+翻斗车倒运废弃岩屑,因接砂池容积有限,设备需频繁作业,大幅增加钻井生产成本。
3.泥浆固相含量处理:通过双筛替代单筛、提高振动筛目数、增设双除砂器等方式提升固控能力,但因“清罐难”导致沉砂持续参与泥浆循环,固相含量居高不下,实际固控处理效果大打折扣。
二、改进思路
针对前期改造暴露的问题,项目组明确了“清罐难”和 “泥浆固相含量控制”两大核心待解难题,同时围绕井口提升泵和岩屑装运优化,形成全新改进思路:
1.固控系统:将“被动清罐”转变为“主动处理”,从源头避免泥砂沉积,最大限度去除有害固相。一方面优选处理量大、固相颗粒处理范围广的固控设备;另一方面优化固控系统流程,缩短泥浆在一、二级固控处理间的停留时间,杜绝泥砂沉淀。
2. 井口提升泵:寻找可替代立式砂泵、且不会破损岩屑的泵型,保证后续振动筛的筛分效果。
3.岩屑装运:参考传送带形式设计自动化装车运输方案,替代传统挖掘机+翻斗车模式,节省设备与人工成本。
三、具体实施方案:全流程设备+流程升级,实现高效处理
基于创新思路,项目组从固控系统、井口提升泵、废弃泥浆岩屑装运三方面制定详细改进方案,实现设备选型、流程设计、罐体结构的全方位升级。
(一)固控系统:设备+流程+罐体三重改进,从源头控砂
1.引入新型高效固控设备
离心式泥浆净化一体机:集除砂器和离心机功能于一体,处理量达除砂器水平,颗粒处理能力媲美普通离心机,经处理后钻井液含砂量低于0.2%(远低于≤2%的行业标准);配备变频器驱动,可调节转速与处理能力,避免高比重时石粉被误处理,核心技术参数优异(最高设计转速1700rpm、最大分离因素1052g、最大通水能力80m³/h等)。
泥浆搅拌喷射一体机:在传统搅拌器基础上,于叶片附近增设高压钻井液喷枪,形成旋转式泥浆枪,有效防止罐内死角出现固体颗粒沉降,从源头避免沉砂堆积。
2.优化固控罐处理流程
取消原流程中泥浆罐锥仓沉淀环节,将振动筛一级处理后的泥浆,经搅拌喷射一体机即时搅拌后,直接供给泥浆净化一体机做二级处理;处理后的泥浆直入2#泥浆罐,同时在2#泥浆罐各仓布置供液泵,将罐内泥浆循环送至净化一体机再次处理,进一步降低固相含量,彻底解决沉砂参与循环的问题。
3.改进固控罐体结构
1#泥浆罐振动筛下方设计为锥形,方便供液泵抽空仓内泥浆;其余罐仓底部采用带坡角的锥面形式,锥罐上部预留泥浆溢流孔;2#泥浆罐中部罐底设置0.5米高隔板,优化泥浆流动与处理效率。
(二)井口提升泵:螺旋离心泵替代立式砂泵,保护岩屑不破损
设计制造带螺旋离心泵的小罐,安装在钻机下船侧面,用于提升井口泥浆至振动筛。该泵型可有效保护泥浆中的岩屑不被破坏,保障后续振动筛的筛分效果,解决了立式砂泵二次破碎岩屑的痛点。
(三)废弃泥浆岩屑装运:自动化改造,实现高效低成本清运
1.自动化转运:固控设备处理后的岩屑和废弃钻井液流入岩屑收集池,通过两台螺旋输送机直接输送至运输车辆,替代传统挖掘机+翻斗车模式,实现自动化装车,大幅减少设备作业频次。
2.设备优化升级:针对试验中发现的问题,制定后续技术改进措施:将螺旋离心泵电机功率增至37KW提升处理量;为岩屑收集罐增加加热装置,保证冬季正常使用;研究并优化岩屑收集罐排砂结构,让排砂更顺畅。
四、现场试验成效
项目组完成3套新式固控系统泥浆固控循环罐的制作,在油田三个区域的三支钻井队同步开展试验,累计完成15口井的试验作业,改进效果显著,成功解决泥浆不落地三大核心问题:
1.清罐难题彻底解决:钻进过程中1#泥浆罐锥仓基本无沉砂,其他罐仓沉砂量控制在10%以内,无需投入大量人力、物力开展清罐作业,彻底摆脱“清罐难、耗时长”的困境。
2.泥浆固相含量大幅降低:经高性能泥浆净化一体机处理及多次循环净化,三支试验钻井队的泥浆固相含量均显著下降,分别达到0.3±0.2%、0.5±0.2%、0.5±0.2%,远优于改造前水平。
3.生产效率提升,成本降低:自动化岩屑装运替代传统模式,减少了挖掘机、翻斗车的频繁作业,降低设备与人工成本;泥浆处理流程优化后,避免了沉砂循环对钻井作业的干扰,提升了整体钻井生产效率。
4.环保要求全面落实:通过全流程密闭处理、无沉砂堆积、岩屑自动化清运,实现钻井泥浆真正意义上的不落地,完全符合油田安全环保对泥浆排放的相关规定。
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